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[事故案例] 输入错误指令!!某热电厂非停事件案例分析

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发表于 2023-12-24 22:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电厂安全生产事故的发生原因有很多种,但总的来说大多数是由于管理不到位,没能及时发现电厂的安全隐患,或是发现了也没有及时采取有效措施进行处理,最终造成了安全生产事故的发生。安全生产,重在预防!从真实事故中汲取教训,深入剖析原因,从而有效预防事故的发生。


一、基本情况

新疆某热电公司1 号机组锅炉采用哈尔滨锅炉股份有限公司生产的HG1113/25.4-YM3 型锅炉。汽轮机为东方汽轮机厂制造的超临界压力汽轮机,型号为:CJK350-24.2/0.4/566/566,型式为:超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、七级回热、间接空冷、抽汽凝汽式供热式汽轮机。发电机为东方电机有限公司制造的三相交流隐极式同步发电机,型号为:QFSN-350-2-20 式氢冷发电机。1 号机组于2020 年12月30 日投产发电,单机运行。

二、事件经过及处理情况

2021 年1 月12 日12:55 分,1 号机组纯凝方式运行,负荷175MW,给水流量578t/h,锅炉送风量649km3/h,1-1、1-2、1-4、1-5 磨煤机运行;1-1、1-2 送、引、一次风机运行;1-1、1-2汽动给水泵运行;1-1 凝结泵运行。1-2 凝结泵、电动给水泵备用;1-3磨煤机备用。

13:00 分,因检修办理1-4 磨煤机入口风量变送器吹扫工作票,将1-4 磨煤机切换为1-3 磨煤机运行。切换完成后,13:18 分由于锅炉热二次风量波动大,造成CCS(协调控制)退出,CCS 退出后,CCS 自动切换为TF(机跟炉)方式运行,因主汽压力与给定压力偏差大,主汽门全开。

13:25 分汽机监盘人员将TF 解至手动操作。

13:29:23 秒手动调整汽机高压调门93.5%至90%时,误将调门开度指令由90%设置为9%,造成汽机高压调门关闭;

13:29:27 秒监盘人员发现输入指令错误后立即在CCS画面连续三次输入94%阀位指令,但指令输入不成功;

13:29:50 秒监盘人员在DEH 画面输入目标阀位后,高压调门以每分钟5%的速率执行开门操作;此时CCS 画面主汽压力突升,负荷下降至20MW,汽动给水泵供汽压力降至0.1MPa,给水泵转速降至2700r/min,给水流量降至0t/h,主汽压力、温度快速上升,监盘人员紧急停止1-3、1-5 磨煤机,投入1-1 磨煤机等离子运行。

13:30 分1-1、1-2 磨煤机相继跳闸,触发锅炉“失去全部燃料”保护动作,锅炉MFT,机组跳闸。

1 月14 日09:20 分1 号锅炉点火,20:02 分机组并网。

三、原因分析

经检查DCS 曲线、SOE 记录,13:29:23 秒运行监盘人员手动输入汽机调门阀位给定值9%;

13:29:27 秒汽机调门关闭至9%,操盘人员在DEH 输入94%指令,指令输入不成功,原因为系统逻辑设定机组负荷小于105MW后,DEH遥控请求自动退出,导致CCS 画面无法执行阀门操作。

13:29:50 秒主汽压力、温度快速上升后,运行人员紧急停运1-3、1-5 磨煤机,未充分考虑热风对1-1、1-2 磨煤机影响。

13:30:30 秒大量热一次风进入1-1、1-2 磨煤机,造成磨煤机分离器出口温度高(>90℃)保护动作。1-1、1-2 磨煤机相继跳闸后,触发锅炉“失去全部燃料”保护,锅炉MFT,机组跳闸。




事件直接原因

运行人员输入错误指令,并且对输入数值二次确认执行不到位,没有进行检查即确认,造成汽机高调门关闭,引发锅炉MFT“失去全部燃料”保护动作。
微信图片_20231224222005.jpg


间接原因

1. 运行人员对操作系统逻辑不熟悉,发现指令输入错误后未能采取正确措施及时终止调门关闭至9%问题,同时事故发生后,运行人员在紧急情况下,操作措施处理不及时,导致事件进一步扩大。

2. 操作系统不具备对明显操作错误的甄别判断功能,只能通过设定限制的方法进行防误操作,但考虑到手动操作权限最高,以及紧急工况下不能有指令限制,便于快速开、关高调门操作,未设置主控指令限制,但对此明显非常规操作也未设置提示功能。

3. 热二次风量测量装置存在设计缺陷,不具备自动吹扫及防堵功能,致使机组运行后风量取样管频繁堵塞,风量跳变,造成CCS 退出,给运行调节带来隐患。

四、暴露问题

1. 运行人员操盘注意力不集中,操作习惯随意性大,对于重要操作缺少二次检查确认习惯。

2. 新疆某热电厂机组正式投入生产时间不长,发电运行部技术管理上缺少规范操作的相关规定,运行操作规范性和严谨操作习惯的相关培训不到位。

3. 发电运行部仿真机培训管理不到位,运行操作人员技术水平存在欠缺,在事件发生后的紧急情况下,对操作系统熟练性不够,未能及时解决调门关闭至9%的问题,导致事件发生后没能在第一时间正确操作补救。

4. 热二次风量测量装置存在设计缺陷,调试阶段未能及时发现处理。

五、防范措施及相关要求

1. 发电运行部梳理完善监盘操作规范。特别针对重要指令操作项目,明确操作、停顿确认的时间、步骤,避免不规范操作。生产管理人员不定期对监盘人员操作进行监督检查,确保在机组投产初期养成良好操作习惯。

2. 发电运行部加强对仿真机的实操培训,演练各种事故工况下运行人员操作能力,提升运行人员技术操作水平。

3. 针对操作系统缺少异常调整操作甄别功能,生产技术部组织对异常调整重要操作指令限制进行讨论,在不影响紧急工况操作和自动保护指令发出的情况下,考虑增设语音或弹框提示功能。

4. 在未解决热二次风量测量装置设计缺陷前,每日采取措施定期对热二次风量测量装置进行吹扫,防止取样管堵塞造成风量测量异常。另外,对风量测量装置进行调研,考虑加装自动吹扫装置或换型,在机组停运或检修期间进行改造。

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