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[事故案例] 某电厂脱硫导致机组非停!

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发表于 2023-12-26 12:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、跳机前运行方式
20XX年X月X日13时37分,#X机组负荷598MW,AGC投入,主汽压24.19MPa,#X脱硫系统B、D浆液循环泵运行。
二、异常现象与处理过程
13时37分17秒,脱硫运行盘面发声光报警,DCS画面显示#X吸收塔A、B、C、D四台浆液循环泵减速箱润滑油泵跳闸、#1吸收塔B、D搅拌器跳闸、#X吸收塔B、D浆液循环泵跳闸、除雾器水泵A、石灰石浆液罐A搅拌器、#X吸收塔地坑搅拌器跳闸。脱硫值班员立即汇报值长,同时复归设备报警信号,强行启动#X吸收塔A、C浆液循环泵减速箱润滑油泵,关闭A浆液循环泵排空门,开启A浆液循环泵入口电动门,准备启动A浆液循环泵,在开启A浆液循环泵入口电动门过程中,13:42#X锅炉MFT动作,首出原因为#1吸收塔A、B、C、D四台浆液循环泵全停。
检修人员到场后,检查380V脱硫保安MCC A段母线工作电源开关01BHG04GS002(西门子3WT8型)跳闸,备用电源开关投入,电源开关事件记录显示跳闸原因为接地故障保护动作。逐一检查380V脱硫保安MCC A段所有负载回路,发现#X吸收塔D搅拌器电源开关10BLG12GS002(塑壳断路器,型号西门子3VL160型)跳闸,检查此开关回路对地绝缘到零,就地检查发现#1吸收塔D搅拌器电机烧毁,A相对地绝缘到零。将#X吸收塔D搅拌器电源开关下桩头至电机的电缆脱开,检查电缆及电源开关均完好。目前已将#X吸收塔D搅拌器退出运行,检修人员处理该电机故障。运行人员将电源恢复到故障前状态,脱硫系统启动,20:45#X机组恢复并网运行。
三、原因分析
#X吸收塔D搅拌器运行中电机因单相接地故障烧毁,由于吸收塔D搅拌器电机综保装置无零序保护功能,保护装置未动作;虽然D搅拌器电源开关10BLG12GS002动作跳闸,但其动作时间过慢,导致零序电流进入脱硫保安MCC A段母线,造成380V脱硫保安MCC A段母线工作电源开关01BHG04GS002接地保护动作跳闸,引起同一段母线上的A、B、C、D浆液循环泵减速箱润滑油泵接触器失电跳闸,1.6s后主厂房保安电源向380V脱硫保安MCC A段供电备自投装置切换成功,母线恢复供电,但因四台浆液循环泵减速箱润滑油泵综保不具备自启动功能,油泵未能自启,15s后联跳运行中的B、D浆液循环泵,又因四台浆液循环泵减速箱润滑油泵均已跳闸,运行人员在5分钟内未能启动备用浆液循环泵,造成四台浆液循环泵全停,触发#1锅炉MFT逻辑保护动作。
四、暴露的主要问题(从人员、设备、环境和管理上分析问题)
1、#X吸收塔D搅拌器电机接地故障,综保装置无零序保护功能,是造成380V脱硫保安MCC A段母线工作电源开关01BHG04GS002越级动作,导致四台浆液循环泵全停是触发#1锅炉MFT的直接原因。
2、#X吸收塔A、B、C、D浆液循环泵减速箱润滑油泵电机容量小(1.5kW),综保装置失电后保持接触器合闸的时间过短,造成减速箱润滑油泵电源恢复后未能自启动,是本次事件的间接原因。
3、#X吸收塔A、B、C、D浆液循环泵减速箱润滑油泵由同一段母线供电,是本次非停的重要原因。
五、采取措施:
1、立即将#X吸收塔B浆液循环泵减速箱润滑油泵电源由脱硫保安MCC A段移至脱硫PC A段,以提高润滑油泵供电可靠性。
2、立即着手联系综保装置厂家,对现有脱硫系统的综保装置进行更换升级,包括加装零序保护和自启动功能,待设备到货后2到3天内完成此项工作。
3、因系统限制浆液循环泵跳闸后20分钟内不能再启,运行中需确保四台浆液循环泵中有一台泵备用,以便运行人员及时启用备用泵。
4、运行人员要做好事故预想,制定事故预案,加强事故预案演练,提高故障处理紧急事故状态下事故处理能力,确保在5分钟内完成故障处理,防止锅炉MFT,同时为便于运行人员及时发现故障,为减速箱润滑油泵故障跳闸增加声音报警。
5、制定长远计划,召开专业会研究包括将四台浆液循环泵、四台浆液循环泵减速箱润滑油泵2:2分段、加装UPS柜等措施的可能性,以彻底解决根本性的问题。

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